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FoNzY

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Risposte pubblicato da FoNzY

  1. 3 ore fa, roccocalgara ha scritto:

    e cosa devo guardare nello specifico?

    l'interruttore puo' funzionare in due modi, nc o na ossia fa passare la corrente finche' non viene premuto o non fa' passare la corrente finche non viene premuto, questo cambio di stato dice alla scheda madre che l'asse è arrivato al punto zero.

    nel firmware devi dichiarare il modo di funzionamento di questo interruttore altrimenti il funzionamento è opposto (per la mb è sempre schiacciato finche non viene schicciato avendo la logica invertita)

    download(1).thumb.jpg.f615bc1b0539a344c93a49558a39c4e2.jpg

    quelli sono i 3 piedini del microswithc, una coppa è na finche' non premuto l'altrra coppia è nc finche non premuto.

    a te basta scambiare il filo dal piedino esterno dove è collegato adesso all'altro piedino esterno senza toccare il centrale.

    n.b. la logica dello switch è riportata sullo switch stesso e magari per non andare proprio a caso è bene controllare.

     

    P.s. se hai lo swtich con la luce questo discorso non vale

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  2. 1 ora fa, roccocalgara ha scritto:

    Cosa mi consigliate?

    l'end stop di X risulta premuto anche se non lo è, la stampante crede che l'asse sia a zero quindi lo fa muovere sempre nell'altra direzione.

    il firmware era gia' dentro la scheda? ci sono sue possibilita', problema hardware relativo al pulsante in se o di firmware dove l'end step è stato dichiarato in modo opposto

    • Like 1
  3. 1 ora fa, yoku70 ha scritto:

    non sarebbe più leggero lasciare solo la guida

    la sola guida che è una 9mm fletterebbe in maniera considerevole, probabilmente nell'ordine di 0,5mm, al massimo potrebbe mettere l'asse in carbonio o in alluminio fresato.

    che io sappia solo la railcore usa come asse X una guida lineare ma con appositi supporti e messa per orizzontale (ruotata in modo che il carrello sia davanti)

    • Like 4
  4. 12 minuti fa, Giulianolotti ha scritto:

    Salve io ho una artillery x2 e non riesco a stampare perché non mi salva le coordinate della Z o  per lo meno setto la Z nel modo corretto si salva ma quando vado a stampare in gergo tecnico si sminchia tutto 

    che intendi per coordinate di Z? non ti salva il punto zero? il primo layer te lo fa troppo alto\basso?

    • Like 1
  5. 2 ore fa, gmilazzo ha scritto:

    Infatti killrob, ho googlato come un dannato per due giorni... secondo me l'hanno fatto ad hoc da qualche tornitore... oppure hanno chiesto al fornitore di farli in quel modo... Nulla da fare forse allora 😪

    se vuoi te lo stampo in metallo 😅

    lo sai cos'è, pero voglio l'applauso virtuale, sono gli inserti che trovi nei pomelli dei potenziometri 😎

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  6. 18 minuti fa, Cubo ha scritto:

    Fatalità mi hanno telefonato prima per dirmi che i 250 euro di preventivo erano probabilmente un errore del preventivatore... Quindi magari erano 220 in realtà 🤣

    se fai 500 ordini ti chiamano 500 volte, provare per credere, lavorano cosi'. solo una volta dopo aver perso 10 giorni in telefonate mi hanno fatto quasi lo stesso prezzo della concorrenza ed il preventivo era stato ridotto di 10 volte da quello che era, non voglio parlarne male ma credo che siano un po' "snaturati", sono americani ed in Europa non funzionano bene.

     

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  7. 6 minuti fa, Giua ha scritto:

    Mi scuso in anticipo se la domanda può sembrare stupida ma sono i miei primi mesi di stampa e ancora non so bene come muovermi

    non credo sia possibile farlo, con cura sicuramente non lo è e credo che sia per tutti gli slicer cosi'.

    in primis è una funzione che non serve, 2 o 8 perimetri il consumo di materiale è infinitesimale e cosi' anche il tempo o il peso...

    se è necessario e ne vale la pena, svuota il tuo oggetto, inserisci un infill a mano ed uno spessore pareti direttamente nell'oggetto e poi lo stampi infill 100%

    • Like 1
  8. 2 ore fa, Cubo ha scritto:

    Ah ma tu con "piani" intendevi i pcb ?

    si, intendevo quelli...non dirmi che devo aspettare ancora 😨

    2 ore fa, Cubo ha scritto:

    Ho visto che su quel sito fanno anche taglio ad acqua

    ma se come immagino parliamo di spessori modesti e di forme non troppo complesse, il taglio ad acqua ti costa un botto e non serve veramente, io ho sempre usato taglio laser su ferra da 5mm e il taglio è pulitissimo, i fori li faccio 2 decimi piu' piccoli e poi li allargo con punta, li incastri 0,1m di tolleranza totale

  9. 8 ore fa, Daddoo ha scritto:

    Se può essere utile, a stampante accesa il gruppo estrusero è bloccato, a stampante spenta invece si muove liberamente...

    perche' da accesa i motori sono energizzati e serve "forza" per farli girare.(non che sia cosa buona farli girare)

    hai la cinghia lenta o quello direttamente collegato ad essa si è allentato, devi riuscire a vederlo ad occhio nudo, è una riparazione super semplice

     

    • Like 2
  10. 8 minuti fa, Maueltoni ha scritto:

    E' un hot end con ptfe.

    la ventola funziona bene e ho cambiato l'estrusore come hotend ha l'originale

     

    prova a cambiare il tubo in ptfe all'interno dell'hot end

    • Like 1
  11. 1 ora fa, Maueltoni ha scritto:

    Salve a tutti, come mostrato in foto continua a crearsi questo blocco di materiale all'interno dell' end. Sapreste darmi consigli sul come evitare questo accumulo. L'estrusore del filamento l'ho già cambiato ma il problema persiste.

    è un hot end alla metal o con ptfe? se è con ptfe allora devi cambiarlo (solo il ptfe) all'interno dell'hot end.

    la ventola estrusore funziona? soffia nella direzione giusta?

     

    1 ora fa, Maueltoni ha scritto:

    L'estrusore del filamento l'ho già cambiato ma il problema persiste.

    hai cambiato l'estrusore o l'hot end? perche' il problema è l'hot end

  12. 1 ora fa, Fufluns ha scritto:

    sk3ìr 245.ts 589.34 kB · 2 download

    per capirci , per alleggerire ho tagliato il video, ma le temperature  seguenti rilevate in coppia Bed/ hot end successive sono 15 - 21 -7  -18 - 6 

    ma sei sicuro che stia usando i nuovi valori di pid impostati? a me sembra il classico problema di valori pid sballati

    inserisci i valori, li salvi con m500, li carichi con m501. spegni e riaccendi 

  13. 22 minuti fa, Fufluns ha scritto:

    a questo avevo pure pensato(quasi)...il problema sorge quando imposto per esempio 195 C°....e dal monitor vedo una volta arrivata a temperatura che sale a 200 e poi scende a 190 cicilcamente

    domani tiro giù tutta l' elettronica e rifaccio i test

    se hai un interfaccia web, guarda al grafico della temperatura, se è omogeneo è comunque ok (10 gradi son tanti ma ok)

    il fatto è che non ci sono spiegazioni plausibili per questo problema, non so che sensori usi, io ho avuto problemi con i sensori cinesi e quindi da allora prendo solo e3d. Prima hai detto giusto, c'è solo una funzione per gestire la temperatura ed è il pid, se vai a 12\24\48v non cambia niente alla stampante, l'unica altra variabile è come è realizzato il sensore, marlin ha la "tab" per ogni sensore ma non bisogna metterci mano perche' è basata su "dati tecnici" e piuttosto che cambiarla fai prima a cambiare il sensore con uno in tolleranza

    il pid devi farlo con ugello vicino al piano e con ventola "stampa" accesa

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